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碳化车间2#变换进行技改检修
来源:碳化车间   作者:姚磊   发布时间:2014-12-21   阅读次数:2765次  

  12月16日,碳化车间对2#系统的变换、变脱和脱碳三个岗位的装置和设备进行技改检修。
  2#变换系统自建成以来,使用年限较久,反应触媒老化、活性降低,生产中反应热量难以维持系统热量平衡,要以靠电炉来维持反应温度,且系统阻力不断增大。对于化工生产来说这这是极不正常的情况,必须更换变换系统催化剂才能解决问题,为此公司按计划对2#变换系统停车并更换催化剂。同时,利用此次停车机会对2#变换系统实施全低变改造,并对关联脱碳、变脱岗位进行检修,进行设备清洗和检查,以消除系统隐患。
  此次2#系统检修的主要任务:一是变换系统更换催化剂并实施全低变改造,改造需增加部分设备,并对流程进行局部改动。二是脱碳系统清洗脱碳塔填料、部分设备移位、检查并更换部分设备、管道等;三是变脱系统清洗变脱塔填料、液相分布器更换及系统塔器、管道和阀门的检查等。
  此次检修时间短、任务重且又时值严寒的冬日,检修人员不仅要完成高强度的检修任务,还要克服寒冷的天气。但在检修的过程中,检修人员没有一个人退缩、没有一个人叫苦喊累。在紧张的检修作业中,大家始终没有忘记安全第一、质量至上的工作原则。每一个作业点都严格按照安全作业程序进行分析、办理票证。安全监管员更是始终坚守在检修作业现场,督促大家严格遵守安全规定。大家都本着对自己负责,对企业负责态度,以确保安全圆满的完成本次检修任务。
  在几天的检修过程中,公司各级领导高度重视,公司常务副总经理凡殿才、副总经理张海生经常到现场指导检修工作。碳化车间主任郭学法更是坚守在检修一线,衣服已经看不到原来的颜色,眼里已熬得布满了血丝。
  此次检修结束后,变换系统将达到节能降耗的效果。低变炉各段进口温度均在200℃左右,床层温度比传统的床层温度下降100~300℃,有利于变换反应平衡。由于热量回收率高,蒸汽消耗也将大幅下降。同时还大幅降低系统阻力,有效降低压缩机功耗。另外,系统的脱碳和变脱工段的工艺也将得到优化,系统整体安全性能提高,生产成本会明显降低。
 

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