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电价市场化 肥企如何适应新常态
来源:中国化肥网   作者:闫俊荣   发布时间:2015-07-27   阅读次数:1357次  

  一石激起千层浪。同样是面对取消电力优惠补贴,不同化肥企业的境遇却大相径庭。但是,他们都在积极应对,以适应资源完全市场化的新常态。
  取消优惠电政策 有人欢喜有人愁
  “此次电价调整,致使公司合成氨、尿素、甲醇成本增加65~75元/吨。以晋煤的生产规模来讲,预计每年将增加生产成本13.84亿元,这给煤化工产业带来了巨大的挑战。”晋煤集团煤化工事业部副总经理亢树新说,“如果明年4月20日起取消优惠电价,执行大工业用电价格,还会使合成氨、尿素、甲醇生产成本增加200元左右,对以固定床为气头的企业来说更是一次生死考验。”
  全国新型煤气化技术发展委员会委员、上海达门化工有限公司总经理於子方指出,取消优惠电价影响最大的是占化肥企业数量70%以上的中小企业。“等明年完全取消优惠价格,就全国而言,一千瓦时电平均相差0.27元,如按现在电价0.7元/千瓦时计算,明年电价就要上涨38.57%,对于化肥企业而言很难承受何况近几年全行业状况就不容乐观。”
  但是,记者在调查中发现,取消优惠补贴,对于一些企业来说却是利好。
  江苏灵谷化工有限公司副总经理、大化肥分公司经理钱林明告诉记者该公司合成氨电耗为373千瓦时/吨、尿素电耗为150千瓦时/吨,分别比以优质无烟煤为原料的中小合成氨、尿素企业平均电耗低1100千瓦时/吨、70千瓦时/吨。仅电这一项灵谷化工的吨合成氨、尿素分别有300元、180元的成本优势。
  与灵谷化工公司一样持乐观态度的还有山东华鲁恒升集团有限公司、陕西渭河重化有限责任公司,他们2014年合成氨电耗分别是370千瓦时/吨、410千瓦时/吨也具有一定的成本优势。
  不仅如此,记者了解到,2010年以来,新投产的以烟煤(包括褐煤)为原料的大化肥装置(年产30万吨合成氨及以上),由于进行了原料和动力路线改造,吨氨耗电量仅为中小化肥企业的1/5~1/4,成本优势明显,是本次取消优惠电价的最大赢家。
  市场化运作大势所趋 企业节能改造进行时
  记者在采访中了解到,不少化肥企业正通过热电联产、工艺改造、管理创新等措施,在节电上下功夫。
  “我们鼓励晋煤煤化工板块有条件的企业建设背压发电装置,实现热电联产,加快在建热电联产、余热发电项目的建设进度和验收工作,早日实现并网投运,提高发电负荷。”亢树新说。
  据记者了解,目前江苏双多公司2014年12月新上的1×CCB15MW抽背式供热机组和1×7.5BMW背压式发电机组(备用)设备安装正在加紧推进,预计今年底之前投用。设备运行后,预计每小时可发电1.5万千瓦时,年发电量1.08×108千瓦时,吨尿素成本可下降45元以上。正元集团公司目前正在实施供热及热电联产二期项目:新上1台150吨中高压锅炉,两台2.5万凝汽机组,预计总投资1.4亿元,能解决200万平方米的供热热源,年发电4.5亿千瓦时,预计年底完工。此外,正元公司还正谋划富氧制气压缩热电联产及压缩机蒸汽拖动项目,预计总投资1.3亿元,年可节电2.4亿千瓦时,供热100万平方米,年效益达8000万元。阳煤丰喜临猗分公司也将规划布局锅炉热电联产项目和空分项目。
  “所谓工艺节电,就是要使各项工艺指标处于最优状态,不因工艺指标不合理而做无用功,浪费原料,浪费电能。”李照田说,比如合成氨造气的气体成分要控制好,如果氢气、氮气、一氧化碳成分不稳定,变换、合成反应就会失调,结果就会造成系统超压,无用功增多,放空加大,有时还会带来安全问题。
  不少企业通过技术对用电装置进行改造,取得了一定的效益。
  据了解,目前,天泽集团化工厂溴化锂制冷节能技改项目已投运。项目投运后,压缩机一级进口平均压力由38千帕降至32千帕,压缩机夏季进口半水煤气温度由40℃降低到20℃以下,造气罗茨机出口压力由40千帕降至33千帕,并停开了一台400千瓦的罗茨机,可提高合成氨产量2700吨,降低电耗220万千瓦时,年新增效益约150万元。
  华鲁恒升将投入1068万元进行循环水泵高效节能技改。改造后,预计每年节电1516.8万千瓦时以上。
  6月份,兰花集团丹峰化工对3台循环水泵进行了改造,压力由原来的0.12MPa上升为0.16MPa,电流由原来的170A下降至120A;将净化车间脱碳岗位真空泵工艺水,利用约0.5m的落差直接排入合成循环水池内,减小高压窜低压的安全风险,每班可节电约87.5千瓦时;将1台功率为75KW的罗茨风机安装了变频器,使一次运行电流由以往的70A降为15A,每班可节约电量将近200千瓦时,每天节电约500千瓦时。
  除了技术创新,一些化肥企业正通过管理创新,在节电上做文章。
  “企业电价优惠取消后,根据电力部门用电量的峰谷差数,采取了压缩机择时倒机和检修,员工主动请缨,选择在晚上10点到早上7点的用电低谷期进行倒机,确保了系统用电量的稳定,也保证了系统的备机备用。”山西兰花科技创业股份有限公司总经理陈胜利表示。
  陈胜利介绍,为消化电价上涨对企业产生的影响,兰花煤化工公司还出台了《节电设备运行效率考核规定》、《生产系统蒸汽使用管理规定》、《行政后勤系统节电措施》、《烟气脱硫稳定运行控制措施》四项管理办法,指导节能增效工作。充分发挥节电设备的使用效率,通过做好系统总蒸汽平衡调整控制及加强设备巡查和养护等手段,来达到节电最佳效果。
  晋煤集团煤化工板块各企业强化内部管理,掀起全员节电热潮。该公司通过严格班组用电量考核、定期对电机进行维护和管理、加强员工用电管理培训、制定规章制度严禁皮带等设备空转等措施,节约用电量,降低电力成本。同时,鼓励员工开展形式多样的节电建议、技改、发明等,营造良好的节电氛围。
  晋丰公司则开展全厂用电设备再普查,对全厂电气设备开停做到心中有数,调节起来有的放矢,最大限度节约生产成本,降低用电消耗。
  “为了节约电费成本,我们积极采用合同能源管理模式,与相关企业合作,对尿素循环水系统进行改造,通过将3台水泵更换为高效节能型水泵,节电在27%左右,年可节电130万千瓦时以上。今后,我们还将此项能源管理模式运用到合成氨循环水、造气循环水、脱硫循环水等生产过程中。”江苏双多公司董事长王健告诉记者。
  此外,直供电引起了化肥企业的关注。
  据记者了解,直供电比大工业用电价格略低。目前,晋煤煤化工安徽昊源、中能公司已经与周边电厂和政府沟通,争取相应的优惠政策,将具备成本优势。

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